精益自动化之线束切割案例

某电器公司
!!案例所属行业!!
案例效果:
产品规格喷码动作需要2人作业,且CT为5S,不符合客户TT节 拍的3S,实施精益自动化改造,通过差速传送带实现产品自动分隔,实现CT 降低到0.5S,消除了瓶颈,降低在制品10000pcs,且释放2m2工位空间。
李余江

胶条优化案例

某电器公司
!!案例所属行业!!
案例效果:
散热单元需要打胶后放置6h,且密封效果不好,更改为胶条 密封,减少在制品,提升密封效果,提升作业效率。
李余江

工艺效率案例

某电器公司
!!案例所属行业!!
案例效果:
切线工位切完长的电线后需要实施整理动作,频率高,效率 低。实施工艺优化后,将2人作业转为1人作业,时间由390S降低到73S,效率 提升432%。
李余江

精益自动化之螺丝整理案例

某电器公司
!!案例所属行业!!
案例效果:
工位在铜质铆钉安装过程的吸取动作有多余正位动作,通过简单的正位载具,实现直接正位,提升工位效率8.9%。
李余江

生产线效率提升精益落地实证案例

江苏林洋电子
Consumer Electronics
案例效果:
李老师带队,通过VSM价值流梳理,通过工艺流、物流、信息流的全面突 破,最终实现了在300人的范围区域,示范产线效率提升44.26%,空间节省 810m2,交期缩短1天的骄人成绩,直接为公司创造几百万的效益,同时为整 个公司改善提供了改善示范,复制收益将达到几千万。
李余江

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