图 1所示为U形弯曲件的结构简图,采用3mm厚的60Si2MnA弹簧钢制成,由于使用功能上的需要,要求弯曲后的两臂与底平面垂直,要求保证垂直度0.1mm,2处φ10H10孔同轴。
图1 零件结构简图
工艺分析及方案确定
该零件形状并不复杂,外形呈U形结构,仅为一冲裁与弯曲的复合件,2处φ10H10孔为十级精度,采用冲压加工能够保证;分析零件的技术要求可知:该U形弯曲件的加工关键与难点主要在于弯曲后的直臂与底平面垂直度0.1mm的形位公差要求,以及2处φ10H10孔的同轴要求。
考虑到采用校正、调整U形弯曲件的定位等措施可分别控制其弯曲回弹,保证2处φ10H10孔的同轴要求,为此,决定设计专用弯曲模完成上述加工要求。整个零件加工工艺方案为:冲切零件外形(含2-φ10H10孔)→弯曲零件→校正各弯曲直臂,保证垂直度要求。
为完成零件加工,需设计外形冲切模及U形弯曲模两套模具,由于零件外形冲切模结构较为普遍,此处不再详述。设计的U形弯曲模由上、下模两部分组成,结构如图2所示。
在U形弯曲模设计中,为保证零件弯曲后的直臂与底平面垂直,凸模、凹模工作部位间的单面间隙取2.8 2.9mm;为增大零件的压紧及成形力,减小零件弯曲回弹,将模具置于300t四柱油压机上加工。工作时,压机顶出缸通过顶杆5将顶件板4顶至与凹模2上平面平齐,此时,将冲切好的半成品置于凹模2上平面适当位置的定位板1内,随着压机的下降,凸模3与顶件板4、凹模2共同作用完成零件U形弯曲。
图2 弯曲模结构简图
加工缺陷产生及原因分析
上述模具设计、制造后试模,弯制的零件外形普遍出现左右高度不一致,弯曲后的U形直臂上部与底平面垂直度达3mm左右,经调整定位板1位置及模具两侧间隙后,零件外形左右高度一致性得到一定的控制,但仍不能满足产品要求,U形直臂与底平面垂直度仍达2mm左右,且弯曲圆角不清晰。
针对上述缺陷,经现场观察、分析后认为:因60Si2MnA强度高,凹模两处弯曲部位的圆角半径不完全一致以及模具间隙的不均匀、材料的各向异性等因素,造成了零件弯曲时受力的不平衡,两侧弯曲变形的不一致,最终导致零件的偏移与回弹。
经对模具采取进一步缩小间隙、修整弯曲部位的圆角半径等措施,由于无法保证弯曲变形中,零件弯曲两侧的受力均衡,因此,弯后的垂直度虽有一定程度地提高,但满足产品要求最终仍需靠校正保证,生产效率较低。
改进措施
为彻底解决上述质量问题,决定在工艺上采用如下改进措施。
经与产品设计人员协商,适当改进零件结构,在弯曲的U形圆角半径处设置两条0.3mm深、2mm宽的长槽,以利于减少零件的弯曲回弹,改进后的零件结构简图如图3所示。
图3 零件设计改进简图
通过适当改进弯曲模结构,并减少弯曲过程中零件可能造成的偏移,以保证2处φ10H10孔的同轴要求。整个零件加工工艺方案改进为:冲切零件外形(含2-φ10H10孔)→弯曲、校正零件。
模具改进
模具改进结构
根据零件改进的结构,原U形弯曲模改进为压槽—弯曲复合模,结构如图4所示。
图4 改进后的压槽—弯曲复合模结构简图
1-定位板 2-压槽—弯曲凸模 3-顶件板
模具工作原理为:整套模具仍置于300t四柱油压机上加工,随着压机滑块上升,模具开启,上、下模脱离接触,压机顶出缸通过顶杆将顶件板3顶至高出凹模上平面2mm位置。此时,将冲切好的半成品置于凹模上平面适当位置上的定位板1内,压机下降,压槽—弯曲凸模2与顶件板3首先将半成品上的两条长槽成形出来,随着压机的继续下降,压槽—弯曲凸模2与顶件板3、凹模共同作用完成零件U形弯曲及最后校正,随着压机滑块上升,上、下模开始脱离接触,弯曲好的零件通过顶件板3顶出凹模型腔,至此,零件工作到位,转入下一个工作循环。
改进要点
为保证弯曲时,2处φ10H10孔中心同心的要求,更换定位板1,新的定位板1与零件的外圆弧全形定位,通过对零件进行精确定位、调整解决。
为解决工作零件在模具弯曲时可能发生的偏移,更换凸模为压槽—弯曲凸模,具体结构见图4中Ⅰ处放大图,并在凸模底平面上加工出细密齿面。
为增加长槽压制过程中,对半成品坯料的压紧力,更换顶件板3,新顶件板比原顶件板增厚2mm,同时在其上平面加工出细密齿面。
整套模具的凸模、凹模工作部位间的单面间隙仍取为2.8 2.9mm。
结束语
经过上述改进,按改进后的加工工艺生产出的零件满足图纸要求。目前,模具工作情况良好,产品质量稳定。
由于零件加工主要由模具完成,零件加工质量主要由模具保证,因此,此工艺改进方案一方面使生产效率得到大幅度提高,另一方面也使产品质量有了保障。